目前正處于我公司生產高峰期,這樣的處理結果令我們很擔心。不知是否出現污泥膨脹或水中有澡類而導致變色?是否與曝氣量有關?另在氣溫達到35度以上時,SBR池中的水位不能達到設計水位,否則風機不能正常運行,請問是何原因?
1、增加了排泥量,同時我還在采取另外的措施,
2、采用少進水,少潷水,縮短處理周期,將原曝氣時間由原來的2個半小時,調整到2個小時,減少曝氣可以降低生物的自身氧化程度。
3、添加廢啤酒酵母
4.可以縮短處理周期。
5.進水不必減少?梢酝都咏湍割惖孜。
6.所有的措施就是為了降低污泥的老化程度。
十一、進一段時間來我們進水的B/C值均在0.3~0.4之間,進水SS在500左右(我們是城市污水)進水COD在180左右,BOD在70左右,前段時間效果很好,現在有所惡化,鏡檢發現污泥顆粒瘦小,沉降后有小顆粒,微生物數量少,種類少,輪蟲數量占比例較多,鐘蟲數量減少比較快,前段時間DO較高,我們是CAST工藝,我估計是營養不足,導致老化,但我不想加營養物,有沒什么辦法度過雨季,解決這種問題。另外SS太高好象對SBR工藝有限制,具體什么原因?
1.B/C值均在0.3~0.4應該沒有問題了,但請確認計算是否正確,否則無法指導生產的。
2.高溶解氧值是不利于污泥絮凝的,細小的菌膠團會導致輪蟲的產生。
3.進水如果無機顆粒較多時,自然會影響微生物的處理能力了。
十二、我廠是城市污水廠,采用奧伯爾氧化溝,前段設有厭氧選擇池。目前運行中的主要問題是二沉池有飄泥和氨氮去除率低,同時氧化溝內有較多的粘性氣泡。我們的運行參數:氧化溝進水COD=300,BOD=90,NH3-N=28,MLSS=2600,DO=1.0~2.2(氧化溝出水),NH3-N=18(我廠目標10)。請問:如何調節工藝參數?同時我們正安排全面測定工藝運行數據。
1.存在的主要表現:粘性氣泡,我想兩個極端可能會出現這種情況,即負荷過高和過低,我想污泥老化,產生漂泥并在液面出現粘性泡沫和浮渣是比較常見的。
2.污泥老化,反映出負荷偏低,我想底物濃度不足,脫氮效果也就不會理想了。
3.還請降低污泥濃度,觀察一段時間,看是否有效。
十三、工藝是延時曝氣氧化溝,用的倒傘型的曝氣機。規模是10萬噸每天,現在進水大概有個五到六萬,F在用了一個氧化溝,池容三萬三,兩個二沉池,每個容積大約七千。進水BOD50到80,COD80到150,出水過二級。溝里的溶氧在4到5。MLSS不到700,SV30很低,但是水質達標(SS略高,約40)如何處理?有無必要采取措施增加MLSS?如有,如何做?
1.我想保持現狀即可,否則,會增加運行費用。
2.待進水濃度提高后可以逐步提高污泥濃度了.
十四、我們知道BOD負荷率與污泥膨脹現象有直接的關系,即BOD負荷率與SVI值有一個關系曲線,我想問你的是COD負荷率與SVI值有沒有一個關系曲線,或者說用COD負荷率來描述SVI值有沒有意義!
1.我覺得有關系的,但是我不太用SVI值的,通常MLSS變化幅度不是很大,因此,我常用SV30來判斷的,在觀察膨脹程度時,還可以檢查沉降效果和活性污泥是否夾有氣泡等問題。
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