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25個活性污泥法運行中的常見問題及故障解答

時間:2017-12-26 來源:水世界訂閱號 作者:

(十六) 請教一個問題:出水氨氮前幾天在相隔一天的時間內突然從5mg/L上升到22mg/L,而且到目前為止一直居高不下!請部這主要會是哪些方面的原因造成的?

下面是我廠的一些水質指標:

進水指標:COD:300mg/L,BOD:100mg/L,NH3-N:35mg/L,SS:350mg/L,TP:9mg/L,

堿度:280mg/L,PH:7.5

出水指標:COD:40mg/L,BOD:6mg/L,NH3-N:22mg/L,SS:20mg/L,TP:1.2mg/L,

堿度:120mg/L,PH:7.8

我廠的運行方案沒有什么改變,氧化溝三溝中溶解氧的分布為1-2-3,我們曾提高溶解氧,但對除氮沒有什么效果,請問還需要提供什么情況?

答:

1.我想首先檢查您的進水氨氮是否升高。由此也可確認,實驗數據是否有誤。

2.進水底物濃度和進水量也請確認是否有變化。

3.曝氣量的增加我想時沒有必要的。

(十七)采用流動床生物膜工藝,一般在培養過程中靜態培養到什么地步才可連續進水培養?

答:

填料上生物膜的培養原理是靠粘附在填料上的微生物自身繁殖形成生物膜,而不是所投放的活性污泥大量粘附的結果。因而在取來接種的活性污泥投入到反應器中悶曝24h后,排出剩下的活性污泥(防止游離態微生物與填料上的微生物爭奪有機養料),然后連續進水進行掛膜。在培養中,曝氣量不能太大,這有利于生物膜形成。

我不知你說的流動床到底是流化床還是移動床,不過生物膜的掛膜原理應該是相同的。至于監測SV,我想在膜法處理中并不是重要的控制指標。

問:我采用流動床生物膜工藝,一般在培養過程中靜態培養到什么地步才可連續進水培養??在此過程中DO、SV等指標如何控制? 如果進水COD濃度在50mg/L左右(低濃度生活污水),BOD為15mg/L左右,水溫在12度,啟動培養時,需要注意哪些呢?

答:

我想,檢測進出水加以對比(去除率),觀察生物膜狀況,是可以判斷是否可以連續進水的。 那么低的進水有機物濃度(需要貧營養微生物)和12度的低溫,我想掛膜是有些難度的,如果填料自身的性能又不是很理想,豈不是更難了。在掛膜培養時可否外加些碳源,形成膜基后掛膜應更容易。

(十八) 活性污泥生長較快,出水中TP忽高忽低,請問,這該如何控制污泥量?

答:

1.排泥是總磷去除重要的途徑。

2.污泥生長過快,我想排泥也會加大吧。這有利于總磷的去除。

3.厭氧的控制,有利于嗜磷菌對磷的有效去除。

4.進水有機物的濃度對磷的有效去除也有影響,低負荷運行較高負荷運行,總磷去除率偏低的。

5.對于出水中TP忽高忽低,我想跟進水含磷濃度的變化,營養劑投加量的變化,溶解氧的控制,以及上面講的排泥等情況有關,你可以檢查一下吧。只要不是設計中的重大問題,我想總磷控制都是可控的。

(十九) 因為故障原因,原來運行正常的AAO工藝實驗裝置(容積4m3,進水COD260 出水25 MLSS2000 HRT12h,比值1:3:6 DO 2 水溫30 NP是正常的生活污水水平),漏水漏掉了30%左右,請問保持平常的運行條件下,多久能恢復到原來的運行水平?

答:

可能要1~2周!

(二十) 如果沒有污泥回流,排放的污泥全部進行脫水,如何確定污泥齡。再有,你對運行中的高負荷和低負荷運行是如何看待的。

答:

1.不回流,還可以按本站前面交流中提到的算式進行計算的。

2.高負荷運行,出水指標自然會升高,抗沖擊能力相對下降。

3.底負荷運行反之,但污泥老化也可導致出水指標上升。

4.合理控制自然最好,如果長期負荷太高、太低多不利于出水指標的穩定,微生物也會產生不利的,如浮渣產生、泡沫產生、絲狀菌膨脹、污泥解體等等。

(二十一) 低溫條件下如何進行生物培養啟動,需要注意哪些事項? 污水屬于市政污水,大部分是工業廢水,COD在500mg/L左右,當地氣溫在零下8度左右,水溫在10度左右,要求出水在60mg/L以下,請您指導一下啟動的方式及注意事項,謝謝!

答:

1.選擇處理水水質接近的水廠污泥接種是有必要的。

2.水溫在10度培菌應該沒有太大問題的。

3.要求出水在60mg/L以下,比較苛刻,我不知道你的工藝如何,如果滿負荷運行的話,終沉池不是特意放大容積,我想長時間保持此出水指標是有困難的。

4.培菌的方法。一些教材和工具書上都有的,我不多講了。

5.應該注意,啟動時連續曝氣是必要的,但長期過量曝氣是不利于微生物迅速繁殖的。特別是你的進水有機物濃度較低的情況。

6.根據水質,補充營養劑也不可少。

7.進水量的控制需逐漸提高。

(二十二) IC反應器在運行時并沒有顆粒的排放設施!我們知道污水中含有一些懸浮物質或者比較難降解的物質!如果顆粒污泥多了是不是要從出水中流走呢? 那么它是否有后續的工藝呢?

答:

1.IC反應器,包括其他類型的反應器。在選擇和使用上,都有適用性和使用要求的。

2.對COD濃度低,含無機雜質多的廢水,我想是不太適用此類反應器的。

3.厭氧段的微生物,本身自氧化能力極強。分解有機物不是不需要氧,只是不是空氣中的游離態氧。而是利用了有機物分子中的化學結合氧罷了。由此,厭氧微生物對難降解有機物也會產生較好的去除率的。

4.污泥不外排,其必然有部分污泥老化,通過內源呼吸和其他生物的利用后,產泥量就不明顯了。

5.在出水流出的污泥,自然也是似排泥的一種形式,我覺得是有必要的。只是大量產生污泥的流出。應給與系統產生了故障有關。

6.后續工藝的話,如針對流出的污泥,自然是加強反應器本身的運行為主了。我想沒有必要設沉淀池或過濾池的吧!

(二十三) 一城市污水處理廠,3萬噸/日,氧化溝工藝,前置缺氧區,有脫氮除磷功能。進水TN:30-35mg/l,出水要求控制12mg/l以下。氮的去除率要求很高,傳統硝化反硝化控制很難滿足,不知有何良策? 還需要我提供哪些數據?請指教。

答:

1.進水TN:30-35mg/l,出水要求控制12mg/l以下,我想這個去除率并不高,只是,濃度越低,去除率越難提高而已。

2.反消化段厭氧控制如何?回流不要太大,否則很難做到厭氧狀態,自然反消化效率就低了。

3.當然,你的回流比高,前置缺氧段容積小,這兩個因素,都降低了反消化菌在厭氧區的停留時間。也會反消化不徹底。

4.底物是否偏低也可考察的。

問:我廠缺氧區設計水力停留時間1h,但實際加上回流污泥量,停留時間不足1小時;亓鞅100%左右。缺氧區溶解氧在0.7以下。進水COD目前200~300mg/l,COD/TN:6.5~8.5,mlss: 4.5g/l左右。若降低回流,會否降低脫氮效率?我想降低好氧區DO,實現好氧區同步硝化反硝化和脫氮類型轉變為亞硝酸型脫氮,提高脫氮效果,不知你有何建議?

答:

我想碳源沒有問題,請降低回流污泥量(40%~50%),由此盡量降低厭氧區的溶解氧,溶解氧0.07ppm還是大了。同步消化反消化的效率是低的,你要學習嘗試一下當然也沒關系。

(二十四) 我廠目前遇到困難.進水含有大量印染廢水,對我廠目前培菌有影響嗎??進水外觀為較透明的淡紅色水。cod=290,bod=20,ph=5.6。我們采取的是氧化溝工藝。目前菌種還沒有培起來。還處在摸索階段。進水的ph值太不穩定!有時3,有時9。而且進水的bod/cod嚴重偏低。!我們的菌種還沒有培起來.原水比較復雜,泥沙多,營養成分較低,PH變化大。活性污泥濃度上不來,我們采取的間歇式配菌已經近兩個月,收效甚少。

答:

1.這個事情確實比較難幫你的。

2.我想目前的任務是培菌,至于出水是否超標已不太重要了。

3.提高原水碳氫含量是必須的。印染廢水本身不易降解,作為氧化溝工藝,雖較傳統活性污泥法的運行負荷為低,但是,在低bod/cod值,且存在難降解的印染廢水。培菌確實困難。

4.減少曝氣量,以滿足最低溶解氧要求即可。否則,低負荷狀態下,活性污泥將,自身氧化或隨出水流出。

5.增加各池進出水切換頻率。不至于是微生物在營養缺少的情況下沉淀時間過長,過長的停留時間也將使微生物自身氧化。而不易培菌。

6.其它一些如ph調整,檢測方法,提高泥沙去除等還請自己斟酌處理。

問:目前經過耐心調試兩個氧化溝的污泥已經漸漸起來了(共有四個氧化溝)。SVI(30)只有左右。二沉池的出水還存在漂泥現象(本來污泥就不多)。我們的操作為:有符合要求的原水(PH值色度等)進,兩個氧化溝各開兩臺嚗氣(DO為8~9),嚗氣機為表面,功率為30KW。四個二沉池回流到這兩個氧化溝,兩臺回流。進水COD=350,BOD=80,SS=60,進水水質不是很穩定。!請高手多多指教培菌后半段的工作!。

答:

1.培菌有改善,恭喜你!

2.看了你的描述,我覺得你的工藝好像有點不象氧化溝工藝了。

3.不管如何的工藝,我覺得你的溶解氧控制似乎高了,測一下,曝氣池出口的溶解氧吧!大于1.5的話,曝氣機關掉幾臺,如果關掉后充氧會不均勻,就頻繁切換一下吧。

4.注意營養劑的合理投入。

5.你們已經對原水有所控制,我想培菌會順利的。

6.活性污泥的流出,和你的負荷相對高,活性污泥量少等有關,培養到一定程度自然會消失的。而且,流出去的恐怕大部分也是性質比較差的那一部分污泥。

(二十五) 我所處理的污水中含有硝基苯和苯胺類物質,工藝為調節池-汽浮-加酸罐-鐵碳池-加堿罐一沉池-水解酸化池-接觸氧化池-二沉池-出水。

在培養過程中,我加入了鄰近化工污水廠的污泥進行接種。氧化池中BOD為400多。(可能因稀釋倍數太大,誤差較大。)前期進水1200時出水有800多。因此才降低進水濃度。

現因出水沒達標,環保局有異議!我不知有無更好的方法既使出水達標(100mg/l)或接近達標,(因這是目前最明確的目標),又能起到污泥培養作用。使以后的出水不至于有反復!

另外我想再問一下:一沉池、二沉池、污水脫泥房采用的絮凝劑用何種較好,(當然現在脫泥房的絮凝劑不是很急)。一般濃度及投入量是多少?現在一沉池、二沉池絮凝效果不是很好(我采用的是聚鋁PAC)。

答:

一、1.硝基苯和苯胺是屬于難降解的污染物質,對此類廢水的去除,各過程控制段都應控制得當。否則處理水時有壓力的。

2.投加絮凝劑PAC前后你需要測一下有機物的去除率。我建議同時組合投加助凝劑(PAM),相信在該物理段對有機物的去除率會提高的。由此將減輕該類難降解物質對后續生物系統的沖擊。

3.在工廠內部,采取節水措施,減少產水量,并降低二沉池回流水量,回流比可取50%以下。通過以上方法,提高污水在生物系統內的停留時間,此對去除率的提高有益。

4.如果可以的話請告知現階段處理水量,接觸氧化池容積,溶解氧控制值,接觸氧化池生物濃度等參數。

5.PAC+陰離子PAM是比較好的絮凝劑組合。二沉池通常是不用絮凝劑的。脫水機房通常使用陽性的PAM即可。當然有些情況下也可以使用陰離子和非離子型的PAM。

6.投加濃度各個水廠水質不同,還請自己通過杯瓶小試予以確定。

二、1. 從你提供的數據:進水1200mg/L,出水800多mg/L,而氧化池的BOD=400mg/L來看,進水中的苯胺類難降解有機物幾乎沒什么降解。這說明整個生物處理系統中的優勢微生物菌群(有降解苯胺類物質能力的微生物)還沒有形成,所以你的生物處理出水就無法達標。

2. 其實缺氧--好氧系統的啟動很費時間,如果你接種了相關廢水處理的污泥(廢水中也含苯胺類),啟動時要掌握好水解池的水力停留時間、污泥回流等,可以監測一下水解池中pH值變化和揮發酸(VFA)看水解池是否發生了作用)。

3.如果能接種到相關廢水處理的顆粒污泥可能啟動得更快些。

4. 現在關鍵把生物系統正常啟動,沒有這個前提出水怎能達標。

5.可參照一下"賀延齡"寫的一本有關厭氧的書看看,有些理論依據再結合實際做起來,你就不會著急了。

三、"可以監測一下水解池中pH值變化和揮發酸(VFA)看水解池是否發生了作用"

1.我非常贊同用以上方法檢測一下。同時作為水解池效價評定的依據。但現在看來pH值和揮發酸(VFA)都不會有太大的變化。

2.作為系統調試和試運行階段,環保局應該不會過分強調出水達標才是啊。

 

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