【調試日記系列】厭氧調試全流程只是熱身,等待后續大招襲來
時間:2016-11-16 來源:水世界訂閱號 作者:
【水世界開場白】
最近這幾天,小編對調試相關內容整理上了癮,先是一個卡羅塞爾氧化溝的,后有一個一體化氧化溝的,今天再來一個UASB的調試。But,這次木有涉及調試的全過程記錄,更多的是調試前期問題求教,擁有豐富實踐經驗的水處理師給出了相應解決辦法。一起隨小編了解一下吧。
一、基本情況
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某公司是一家醫藥化工企業,經過一個月的摸底發現,污水處理廠運行三年來,厭氧UASB系統去除率幾乎為零,相當于一個調節池,而目前生產飽和,處理能力嚴重不足,急需調試好UASB。
廢水主要為醫藥化工(精細化工)廢水,分為高濃廢水和稀廢水,含有醇、醚、酮、烴、苯、雜環等多種有機溶劑和有機化學成份,并且成份隨時都可能改變。高濃廢水:COD50000—100000mg/L,主要是工藝過程(如離心,洗滌,分層)中產生的有機溶劑廢水,有時候可能含鹽;需經Fe—C微電解,PAM絮凝壓濾,進入調節曝氣池。稀廢水:主要為洗鍋、沖地等有機廢水和生活污水,直接進入調節曝氣池。工程本身設計為定型工藝,而實際工藝經常變動,廢水成份也經常變動。
1、進出水及工藝流程
一期水量為280 m3/d,一二期總水量為560m3/d。出水要求如下表:
預期處理效果:
初步擬定修改后的工藝流程如下:
2、UASB設計參數
停留時間為48h;容積負荷:3.5kgCOD/m3·d;有效容積:1100m3;平面尺寸:25.0×8.0m,(分三組),有效水深5.8m,總高6.5m;鋼砼結構。配置設備:布水器,非標,3套;三相分離器:不銹鋼+PVC板,3套;循環泵規格:Q=40t/h,H=7m,功率:3.0kW,3臺;水封罐規格:Φ800×3000×6,1只;組合填料:880m3。
附:UASB圖紙(pdf版)
監測數據
二、問題及調試前的整改措施
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針對系統存在的問題,初步整改措施如下:
一個比利時專家到我們廠,基本上找到了原因:
1、出水混濁是因為A池沒有硝態氮作為底物,也沒有曝氣,所以污泥死掉了,變成了SS;
2、厭氧池是因為有填料,污泥越積越多,有效容積越來越小,他猜測上升的流水推動填料和污泥,把三相分離器頂斜了,所以在UASB上面可以看見冒氣泡。
他建議我們:
1、去掉UASB的填料,內循環泵連續運行,根據他的經驗負荷達3kgCOD/m3.d;
2、去掉A/O池的填料,把A池全部改為O池,污泥回流泵連續運行,根據經驗負荷為1kgCOD/m3.d。
被頂斜的三項分離器
三、問題討論&答疑
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yoruba:這個UASB設計存在嚴重失誤:
1、蒸汽加熱直接通入UASB池底,只要開啟蒸汽,局部溫度超過100℃,污泥不死才怪;要把蒸汽接到UASB前面的集水池里去,在那里加熱均勻再進UASB。
2、始終沒看出來循環泵ABC有什么用處。
3、7.7*7.5的池底這么布水很難保證不被堵塞,堵塞后布水不均勻。從數據看來,該UASB在啟動初期還有一定的生化功能,但是啟動未等成功(指產甲烷),便趨于癱瘓了。后期數據讓UASB看起來像是一個調節池,最多水解池而已。
▷問題1:經過進水控制,現在UASB已經基本完成產酸,但有酸敗趨勢,pH很難掌控了。進水pH在9.5以上,出水還是6.3左右,怎么辦?無法控制進水。
答:加大回流,等VFA 降低了在適當增加進水。
▷問題2:UASB里有可燃氣體和有毒氣體,A/O池也可能中毒,請問下各位老師清池時都要有哪些注意事項?清池時有很多污泥要壓,但一臺帶機肯定不夠,是否可以使用箱式壓濾機?請教個一直很疑惑的問題:箱式壓濾機與帶式壓濾機有什么區別?箱式壓濾機是否可以用來壓剩余污泥?為什么大多數都用帶機?
wthttkl123:這個問題,應該是安全的事情,首先放完水后,一定要用水清洗,并且用氣體檢測儀進行檢測,此處要用到電焊,安全第一,一定要注意。
Tianqiang0316:我的措施如下:
1、加NaOH將UASB的pH調到12,沉淀,將上清液打到好氧系統;
2、將泥打到絮凝池,箱式機壓;
3.動火作業、限入空間作業證清池作業;
4.接種恢復。不知可行否?
Yoruba:不用這么復雜,做個活雞試驗就可以了。
▷問題3:曝氣池水變為灰黑,黑色逐漸加深,這是什么原因?
Yoruba:查查進水COD是否過高,DO是否偏低。以及厭氧是否跑泥。
Tianqiang0316:估計這兩天A池改造為O池,加大曝氣,導致出水變黑;另外,UASB清池(關閉一組),導致進水負荷增加也可能是其中一個原因。兩個原因都沒有行之有效的解決方法。
wthttkl123:進水負荷突然變高造成的,只有一個方法降低進水負荷,否則系統將會難以收拾。至于第一個原因的話,繼續曝氣,需要一段時間顏色可以變化。
▷問題4:關于三相分離器
Yoruba:三相分離器和池壁都沒有連接固定嗎?
Tianqiang0316:和池壁沒有連接,直接放在鋼支架上的,和頂部的集氣管有連接,第二個三相分離器是被頂歪了的。據前同事說重新設計了部水;重新安裝了三相分離器;還是使用了填料,聽說更換了一種新型填料。
Yoruba:只要再重新做一個罐體,就完全可以處理成功了。
▷問題5:工藝影響因素
wthttkl123:重新看了一下整個污水處理處理工藝。對于處理效果保留一下意見。
個人認為主要影響因素:
1、鐵碳微電解的作用,根據經驗,效果開始比較好,不知樓主現在的運行情況如何?
2、對于經常更換產品的公司來說,UASB的穩定性就比較難解決,但是4000mg/L多的水出來3000mg/L,還是有一定的保證(你的這個停留時間比我們的長一天,估計效果比我們的要好些)。
3、溫度控制方面,我們控制的溫度為34℃左右,請參考。如果沒有高的去除率,那可以不考慮。
4、揮發酸(VAF)的控制并沒有經驗。但是出水的懸浮物的多少應該引起注意,水量的大小流量不可瞬間加大或者減小,對系統影響較大。
Tianqiang0316:
微電解更換鐵炭之后效果不錯,需要經常監測,需做小試來驗證,判斷COD去除率,及BOD提升情況。但實際上我們沒做。
UASB的去除率就在20%左右,所以才重新調試。
冬天溫度控制在30℃,夏天不管,據說最佳溫度是35-37℃。
VFA監測我們也沒做,因為現在相當于一個水解酸化池,做VFA意義不大。出水SS,我們準備使用2小時沉降比來判斷。進水則控制在20方/小時左右。
Wthttkl123:厭氧反應中還需要注意鹽度的問題,如果鹽度太高,一樣會影響。當然生化系統也會受到影響。另外硫酸離子的濃度應該嚴格控制,否則將會給厭氧帶來毀滅性的后果。另化工廢水的一般經驗來說,對于營養物質的缺少比較顯見。好氧系統需要增加投加氮和磷的計量裝置。
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