在制革生產中,由于原料皮的不同、加工工藝不同、成品的不同,污水水質差別很大,尤其是COD的差別,就山羊皮和綿羊皮而言,COD的差別都在1800~6100mg/l,由于制革生產中使用了大量的脫脂劑、加脂劑和表面活性劑,通過常規的曝氣好氧活性污泥法,容易產生大量的泡沫,活性污泥會隨著泡沫跑掉。所以,常規的曝氣活性污泥法當用在制革污水的處理時,就需要對工藝進行適當的調整。
一、基本情況
辛集市試炮營制革小區,是聯合國援助項目制革環保技術推廣示范單位,從1996年制革小區成立以來,實行污水統一處理,以生產綿羊服裝革和山羊服裝革,COD約在2000mg/l左右,污水處理工程采用射流曝氣生化處理工藝,出水COD在300mg/l左右。工藝流程圖如下:
進出水水質如下:
項 目 |
CODmg/l |
BODmg/l |
SSmg/l |
S=mg/l |
PH |
進水 |
820~2100 |
210~2300 |
1460 |
236 |
12 |
出水 |
310 |
66 |
82 |
0.3 |
8.3 |
排放標準 |
300 |
150 |
200 |
1 |
6~9 |
由于制革小區生產出現了變化,現全部變為生產綿羊服裝革,進水COD猛增至6100mg/l左右,再由于制革企業的增加,處理水量由原來的
二、該工程改造后情況
從今年元月份起,還由我公司對其污水處理工程進行增容改造,我公司設計人員針對制革小區污水的排放以及水質情況,進行了認真的分析和研究,根據制革小區的實際情況,大膽的將原射流曝氣系統拆除,將原一沉池和二沉池改造為一沉池,將原曝氣池改造為水解酸化池,水解酸化池技術參數不夠,另外增加水解酸化池的池容(停留時間為12.5小時),用以徹底改變制革廢水在好氧處理過程中,容易產生大量泡沫的問題,利用水解酸化中的厭氧污泥,將表面活性劑中的大的有機碳鏈打破,也使BOD/COD的比值更大一些,更利于好氧生化處理。后面再接一個常規的氧化溝,停留時間為19小時(根據地形),氧化溝設計進水COD為1000mg/l,二沉池出水COD為300mg/l,MLSS為6200mg/l,SV=50%,NsBOD=0.1kgBOD5/kgMLSS·d。曝氣系統選用了宜興的ZFP-1380型轉盤曝氣機,為了防止氧化溝底部污泥有沉積現象,將原射流曝氣器系統安裝在氧化溝底部(實際上射流曝氣器經常不開,開了幾次后沒有發現污泥沉積現象),由于制革小區有幾十家制革廠,考慮到該制革小區生產的淡季和旺季的水量差別,除調節池外,所有系統均設為并聯的兩組。工藝流程圖如下:
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