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關于優化城市(鎮)污水廠污泥處置的五方面設想

時間:2006-12-21 來源: 作者:


  3、污泥作為水泥生產參合料生產工藝研究
  嘉興市聯合污水處理廠(污水廠處理規模為30萬m3/日)與浙江齊家水泥有限公司(年產水泥生產能力為140萬噸)于2004年1月在嘉興市科技局領導下立項開展了“污泥資源化利用技術”的研究,至2005年12月完成試生產性研究,成功地利用了污水廠污泥替代部分粘土來生產水泥,產品質量完全符合《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥標準》(GB175-1999)、《復合硅酸鹽水泥標準》(GB12958-1999)和《建筑材料放射性核素限量標準》(GB6566-2001)的要求。據研制單位介紹,本項研究具有以下四方面特點:
 。1)污水廠污泥處置和水泥廠水泥生產均獲得“雙贏”:
   嘉興市聯合污水處理廠一期工程自建成投入試運行以來,捆擾這個廠正常生產運行的突出問題是污泥處置得不到合理解決;
   浙江齊家水泥廠(距嘉興污水廠35km),捆擾生產發展的突出問題是生產所必需的粘土資源與煤源緊缺、價格昂貴。
   這兩個廠經溝通,為了擺脫各自的困境,開始了共同探索污泥替代部分粘土生產水泥的可行性研究,鑒于污水廠污泥中的無機物可以部分替代水泥生產用粘土,有機物可替代部分燃煤;利用水泥在高溫條件下生產可消除污泥中病原體、固化污泥中重金屬、消除有關有害物質進行綜合處置優勢。
   這個研究組相繼通過“小試”、“中試”與“生產性試驗”,獲得了圓滿成功。一家年產140萬噸以上的水泥廠,能消耗一座污水處理規模30萬m3/日滿負荷運行產生的150噸/日污泥量(含水率為75%);
   (2)節約粘土資源:
   根據試驗,污泥替代粘土生產水泥的替代量為粘土的25%,一家年產140萬噸水泥廠,每年可節約粘土量13687噸(干重),相當少占用土地資源約6.54畝;如按全省年產水泥1.0億噸計,則可節省粘土量97.76萬噸,相當可節省土地資源約467畝。
   (3)污泥熱值利用:
   根據測定,嘉興市綜合污水處理廠產生干污泥熱值較高為2120大卡/公斤,相當于褐煤(3500大卡/公斤)的60%、煙煤(6500大卡/公斤)的32%。按年產140萬噸水泥,年消耗干污泥為13687噸計,則年利用污泥熱值為29016.44大卡,相當節約褐煤8209.4噸(或節約煙煤4464.0噸)。
   (4)污泥半干化工程建設投資省、運行費用低:
   嘉興聯合污水處理廠污泥脫水后含水率仍為60%左右,為了滿足水泥廠對污泥含水率要求達到20-30%的要求,嘉興聯合污水廠于2004年投資260萬元,在污水廠預留場地內建設4100m2曬場、與1392 m2污泥烘箱車間、鍋爐房、貯泥倉等建筑與干化設備制造。污泥半干化方式采用天晴日曬;陰、雨天采用烘箱加熱,半干化后污泥含水率達到了20%要求。污泥處置半干化設施投資單價為1.73萬元/噸污泥(含水率為75%)。污泥運行成本(含污水廠到水泥廠運輸費用、動力消耗與設備折舊等費用)為60元/噸污泥(含水率為75%)遠低于直接焚燒處置成本(160—200元/噸)的水平。
   綜上所述,這種污泥處置方式具有很大使用價值,符合循環經濟發展規律,值得進一步全面推廣。

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