在SBR反應器沉淀階段結束后插入厭氧消化段(3
h),進行好氧—厭氧的交替循環。如表2,通過比較好氧—沉淀—厭氧工藝和序批式反應器(
SBR )中的污泥產量,發現在傳統活性污泥工藝中,隨污泥負荷率的增加污泥產量也相應增加,而在兼氧反應中污泥產量卻呈下降趨勢,比污泥產率降低了20%~65%,SVI值也比傳統活性污泥工藝低,即兼氧工藝可改善污泥的沉降性能。這可能是由于好氧微生物從外源有機底物的氧化中獲得ATP,當這些微生物突然進入沒有食物供應的厭氧環境時,就不能產生能量,不得不利用自身的ATP庫作為能源;在厭氧饑餓階段,沒有一定量的細胞內ATP就不能進行細胞合成,因此,微生物必須在生物合成之前重建必需的能源庫,消耗底物進行分解代謝以滿足微生物的能量需求。好氧—厭氧的交替循環可促進分解代謝活性,使分解代謝和合成代謝相分離。所以兼氧工藝能處理高濃度有機污染物,而與之相關的污泥問題較小。
表2
好氧與兼氧的情況下反應器內污泥量及沉降性能的比較
日期 |
反應器內污泥干重(kg) |
SVI | ||
好氧SBR |
兼氧SBR |
好氧SBR |
兼氧SBR | |
6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 |
0.4025 0.5075 0.6175 0.7275 0.8255 0.8405 0.9605 1.0705 1.1855 1.2905 |
0.4025 0.4550 0.5050 0.5565 0.6110 0.6605 0.7140 0.7665 0.8675 0.9175 |
78 76 79 82 80 86 79 82 85 90 |
78 66 70 75 82 78 80 77 79 82 |
3
結論
(1)
SBR法處理高濃度的豆制品廢水的工藝參數為:當進水COD為300~
2000 mg/L時,最佳曝氣時間為8
h,最佳曝氣量為800
L/h,污泥濃度為4000
mg/L左右,這樣可以使出水達到一級排放標準。
(2)用SBR法處理豆制品廢水的運行穩定性好,系統抗沖擊負荷能力強。當進水COD為300~2000
mg/L時,系統的出水始終小于100
mg/L,并且污泥沉降性能良好,SV30基本穩定在25%~35%,SVI<90。
(3)通過實驗,進水頂出水的排水方式是可行的,控制進水流速在80
L/h,當頂出水占反應池有效容積的3/5時,出水COD不受影響,所以確定最佳排水比為3/5。
(4)采用好氧—厭氧交替循環的兼氧工藝可以減少剩余污泥的產量,且污泥的沉降性能也較單純的好氧工藝要好。
參考文獻
1
黃一南.
厭氧氧化塘系統工程處理豆制品廢水.
環境污染與防治,1984,6(5):33~36
2
彭永臻.
SBR法的五大優點.中國給水排水,1993,9(2):29~31
3
國家環境保護局.水和廢水監測分析方法.
第3版.
北京:中國環境科學出版社,1989
4
崔志.
工業廢水處理.
北京:冶金工業出版社,1999
5
張統.
間歇式活性污泥法污水處理技術及工程實例.
北京:化學工業出版社,2002.
4