江蘇揚子石化股份有限公司加大投入改造裝置,節能取得顯著成效,耗能大戶成節能大戶。
去年,該公司煉油廠采用國內專利技術,投資800萬元,在煉油裝置上實施了高溫冷凝水閉式回收改造,平均每小時可有效回收冷凝水近90噸,循環用到生產上,年節能效益達1600萬元,半年就收回全部投資。此舉為石化企業工業水循環利用作了成功探索,不僅節約能源和水資源,還減少了二氧化碳和二氧化硫酸性氣體的排放。
公司的關鍵設備乙烯裂解爐,生產過程需要高溫,過去燃燒時的空氣一直采用常溫空氣,不僅爐膛燃燒溫度得不到科學有效控制,增加了操作調節難度,而且浪費能源。經過科學論證,公司決定增設空氣預熱器,將常溫空氣用裝置富余低壓蒸汽預加熱,再送進裂解爐膛燃燒,既節省了燃料,也使裂解爐操作控制更趨平穩,延長了單爐運行周期。今年5月起,公司開始推廣這項節能改造,每年可以省下近7000噸燃料,兩年就可以收回投資。
夏季高溫,為了確保各種罐內儲存的物料安全,需要用水噴淋儲罐降溫,過去一直都是用水廠提供的工業水,噴淋系統每年有4個月處于投用狀態,平均每天噴淋20小時以上,每小時消耗工業水20噸左右,噴淋后便直接排入下水系統,按每噸工業水內部結算價2元計算,一年就要耗費近10萬元。公司相關部門經過對比分析,決定改造噴淋系統,將工業水噴淋改為循環水噴淋。這一改造項目充分利用了裝置現有條件,將噴淋系統接入現有的裝置循環水上水管線,在罐區開挖噴淋水蓄水池,噴淋水經過濾處理后由水泵輸送到循環水回水管線中,循環水價格只是工業水價格的1/9,經濟效益十分明顯。今年入夏以來,揚子石化已經成功地投用了噴淋水循環系統,在節水減排的同時,也確保了儲罐的安全。