浸沒式膜-SBR反應器去除焦化廢水中氨氮的研究

時間:2007-09-28 來源: 作者:

前言

  膜生物反應器加(Membrane Bioreactor),是通過膜分離強化生物處理效果的組合工藝。由于膜的截留作用,微生物不隨出水流失,同時大分子難降解物質和微生物代謝產物也保留在反應器內,其中有些物質可能對微生物生理活動產生一些影響,使得膜生 物反應器在NH3N的去除中,具有不同于普通活性污泥法的性質。本試驗通過一年多的運行,研究了在較長泥齡條件下,膜生物反應器對焦化廢水中NH3-N的去除特點,并探討了NH3-N去除的影響因素。

1 試驗材料和試驗方法

1.1 試驗裝置及材料
  試驗采用一體式膜生物反應器進行研究,試驗裝置如圖1所示。反應器容積15L,膜組件采用PVDF中空纖維微濾膜,孔徑0.15μm,膜面積0.22m2

1.2 運行條件
  生物反應器的運行方式分為兩階段。
  階段一:從1999927起的310天采用缺氧一好氧工藝運行,運行周期為24h,其中缺氧進水6h,曝氣反應15h,膜排水2h(排水量11L),閑置1h。
  階段二:200082--923(第311-364天)為缺氧-好氧-缺氧方式運行(92-23日排水量減為8L),周期仍為24h,缺氧進水3.53h,曝氣15h,缺氧攪拌3.54.5h,曝氣排水21.5h
  試驗期間除分析少量取泥外,污泥增長緩慢,基本不排泥。經核算,泥齡為600d。
1.3
膜組件運行情況
  排水采用恒通量方式,即固定排水量為0.14Lmin,隨著混合液濃度提高和膜面污染物的沉積,抽吸壓力逐漸上升。為控制膜污染引起的壓力上升,設定抽吸10min,停歇5min[1],整個排水期分為8個周期。膜組件下部曝氣和膜組件的垂直運動,在膜表面產生水流剪切作用,使吸附于膜面的污染物部分脫落,緩解壓力上升。排水完畢,將膜組件用進水清洗后,沖洗水返回反應器內,膜用出水浸泡。系統運行一年多,未進行化學清洗,運行穩定。

2 試驗結果及分析

2.1 硝化效果的影響因素
  運行過程中,在保證溫度、pH、溶解氧的條件下,進水NH3N小于240mgL時,出水NH3-N均小于5mgL。春季,硝化啟動后,系統進出水NH3-N變化見圖2。

2.1.1 沖擊負荷的影響
  由圖2分析,當進水NH3-N濃度突然升高,系統對NH3-N去除效果明顯下降,污泥負荷甚至出現負值(這是因為異養菌受沖擊負荷影響比硝化菌小,進水中的有機氮繼續被異養菌轉化為NH3-N,從而使出水NH3-N高于進水),需要經過5d以上時間才能恢復。
  系統耐沖擊負荷的能力較差,主要由于反應器內微生物多數呈分散生長,相對于傳統活性污泥法的污泥絮體中集中生長的微生物來講,抗沖擊負荷的能力要差。

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