4 短程硝化的成因
如此穩定高效的短程硝化作用無疑對進一步反硝化脫氮有利,這在MBR的研究中還未見報道。是什么原因造成這種現象呢?從影響因素來看,NO2-N積累的因素主要有溫度、pH值、氨濃度、氨負荷、DO、有害物質及泥齡。在本研究的短程硝化過程中,溫度和溶解氧都滿足一般硝化條件,因此其余幾個因素成為考察的重點。
①pH值的影響
在好氧段通過補充NaHCO3來維持硝化過程所需的pH值,并通過檢測出水pH值和剩余堿度來衡量,使其盡量在7~8之間。圖5和圖6分別表示試驗運行初期和再次啟動后硝化過程中出水pH值和剩余堿度的變化。
由圖5、6可見,前后兩次硝化過程的出水pH值和堿度變化幅度都較大,盡管pH值和堿度過高或過低都會影響硝化效果,但在多數情況下能保持在合適的范圍內。試驗運行初期出水平均pH值為7.33(標準偏差為0.58),平均剩余堿度為82.47
mg/L(標準偏差為72.92
mg/L);而當硝化再次啟動后出水pH值平均為7.54(標準偏差為0.71),平均剩余堿度為106.77
mg/L(標準偏差為112.6
mg/L)。可見,最終出現短程硝化并非是由于pH值引起的。
②氨濃度及氨負荷的影響
W.Ghyoot等[2]采用分置式MBR對城市污水處理廠中經污泥厭氧消化和脫水處理后所產生的廢水進行脫氮研究,發現在硝化啟動的兩周內,出水NO2-N/NOX-N在50%以上,并隨著氮負荷的提高[最大0.16
kgN/(kgSS·d)]呈上升趨勢;亞硝化能力從0.021kgNH3-N/(kgSS·d)增至0.134kgNH3-N/(kgSS·d),而硝酸鹽細菌活性與亞硝酸鹽細菌活性之比從2.35降至0.92,這表明亞硝酸鹽細菌比硝酸鹽細菌能更好地適應負荷的升高,使得NO2-N積累,并認為是反應器內的NH3-N過高所致(>0.1
mg/L)。該解釋基于Anthonisen等的研究結果[5],即NH3-N對硝酸鹽細菌產生抑制的臨界濃度為0.1
mg/L。研究還發現,當降低氮的負荷后,反應器中氨消失,9
d后實現了NH3-N向NO3-N的完全硝化。W.J.Ng等[3]在序批式膜生物反應器處理合成高濃度廢水的研究中也發現短程硝化現象,即在硝化運行3.5
h后NH3-N被完全轉化,但轉化產物中NO2-N濃度很高而NO3-N濃度較低,由此認為硝酸鹽細菌比亞硝酸鹽細菌對游離氨和pH值更敏感,該解釋基于Alleman等[6]的研究,即當NH3-N濃度>8.4
mg/L時就會對硝酸鹽細菌產生抑制作用。
圖7為硝化重新啟動后不同階段平均氨負荷的變化。
Wouter
Ghyoot和W.J.Ng都未通過研究來證明氨濃度對NO2-N積累的影響,加之Anthonisen和Alleman的研究結論有較大的偏差,因此不宜簡單地引用這些結論進行解釋。但在運行初期,除了溫度引起NO2-N的積累外,無論出水NH3-N濃度高或低,都未引起NO2-N的積累。而在硝化重新啟動后,即便出水NH3-N濃度<1
mg/L,也未能消除NO2-N的積累。從氨負荷來講,運行初期的氨負荷[平均容積負荷:0.184kgNH3-N/(m3·d)
,平均污泥負荷:0.04kgNH3-N/(kgSS·d)]要大于重新啟動后的氨負荷[最大平均容積負荷:0.088
4kgNH3-N/(m3·d),最大平均污泥負荷:0.014
6kgNH3-N/(kgSS·d)],而后者卻出現了短程硝化,說明本研究中的短程硝化現象并非由氨濃度或氨負荷引起。
③有害物質和泥齡的影響
有害物質和泥齡本應作為兩個獨立的影響因素分別加以考察,但在本研究中二者有很大的相關性。假定由于有害物質抑制了硝酸鹽細菌的生長,則需弄清這些物質的來源。一方面,它可能來自廢水中的有機物,但根據參考文獻[4]的分析,膜所截留的廢水中的有機物并未在反應器內積累,因此這種可能性基本可以排除;另一方面,由于選用了很長的泥齡,并由此產生大量難降解的代謝產物和死亡細菌的殘骸,這些物質幾乎完全被膜截留在反應器內,極有可能成為抑制硝酸鹽細菌的有害物質。這一點可以通過向反應器內投加粉末活性炭(PAC)來證實。在膜污染防治研究中,為了防止膜污染而向反應器中投加了粉末活性炭,同時為了對比,在加PAC之前先取出原污泥250
mL置于500
mL的量筒中,按SMSBR的“缺氧—好氧”方式運行,定期檢測了出水NH3-N、NO3-N和NO2-N濃度的變化(如表2所示)。
表2 投加PAC后出水NH3-N、NO3-N和NO2-N濃度的變化 mg/L | |||||
試驗日期 |
項目 |
進水NH3-N |
好氧出水NH3-N |
好氧出水NO3-N |
好氧出水NO2-N |
|
加PAC |
68.9(86.7) |
1.19(5.04) |
31.2 |
13.8 |
不加PAC |
68.9(86.7) |
0 |
10.1 |
25.8 | |
|
加PAC |
67.8(84.7) |
0(3.36) |
32.3 |
7.28 |
不加PAC |
67.8(84.7) |
0(8.01) |
0.93 |
26.1 | |
|
加PAC |
|
|
27.5 |
7.28 |
不加PAC |
|
|
8.08 |
23.6 | |
注:括號內為凱氏氮(KN)的數值。 |
由表2可見,反應器中投加PAC后好氧段出水NO3-N和NO2-N濃度的對比發生了明顯改變,即NO3-N濃度升高而NO2-N濃度降低,后經多次測試都得出相同結果,究其原因是由于活性炭對抑制物產生了吸附作用,使其對硝酸鹽細菌的抑制減弱,至于何為微生物代謝產物中起決定性作用的物質組分還需進一步研究確定。
SHARON工藝通過控制溫度和停留時間,將硝化菌從反應器中洗脫,使反應器中亞硝化菌占絕對優勢,從而使氨氧化控制在亞硝化階段。本研究則在很長的泥齡下獲得了相當徹底的短程硝化作用,這在MBR的研究中還尚未見報道。
5 反硝化
短程硝化基礎上的脫氮效果已做過報道[4],圖8所示為經過短程硝化后的反硝化率(“缺氧2”的NOX-N去除量占好氧出水NOX-N的比例及反硝化負荷的變化)。
由圖8可見,在工況3的平均負荷為0.534
kgNOX-N/(kgSS·d)下運行時,反硝化率在開始的兩周內不斷上升,表現出對外加碳源的適應過程,此后達到相對穩定,平均為46.35%;而工況4在平均負荷降至0.174
kgNOX-N/(kgSS·d)后,反硝化率大大提高,最高時平均為81.34%。當工況4運行至最后(從
由于實現了較高程度的短程硝化作用,因此“缺氧2”不僅在反應時間上優于傳統的反硝化過程,而且節省了外加碳源。從理論上計算,以甲醇為碳源實現NO2-N向N2的完全轉化所需COD∶N為1.71∶1,而實現NO3-N向N2的完全轉化所需COD∶N為2.86∶1。
但在實際中還需考慮反硝化細菌的增殖,因此實際的COD∶N要高于理論計算值。W.Ghyoot等的研究表明[2],以甲醇為碳源實現NO2-N向N2的完全轉化所需COD∶N為2.3∶1,而NO3-N向N2的完全轉化所需COD∶N為3.8∶1。試驗中,甲醇(分析純)投加量按最大好氧出水NO2-N濃度為125.3
mg/L(NOX-N濃度132.6
mg/L)計
算,COD∶N為2.1∶1。試驗證明,該投加量足以保證反硝化所需碳源,在此基礎上的反硝化效果僅取決于負荷及停留時間。
6 結論
①試驗運行初期,由于泥齡短,微生物代謝產物未得到充分積累,故硝化過程進行得非常徹底。
②在經過600
d泥齡的長期運行之后,當硝化再次啟動時,產生了穩定、高效的短程硝化作用,NO2-N/NOX-N平均為91.6%。通過投加活性炭試驗證明,是微生物代謝產物和細胞殘骸的積累抑制了硝酸鹽細菌的生長。
③本研究條件下,當短程硝化后的反硝化負荷<0.174
kgNOX-N/(kgSS·d)、反硝化HRT>8.44
h時,可獲得81.34%的反硝化率,所需COD∶N為2.1∶1。