一、概況
某鋼鐵焦化廠焦化廢水處理站,于1991年竣工投入運行,廢水處理工藝流程詳見附圖一:〈生化污水處理站工藝管道流程圖〉,經過幾年運行實踐后,先后有若干變動,目前正在運行的流程,詳見附圖二:〈焦化廢水處理工藝(現狀)流程示意圖〉;前后對比主要有以下幾項變動:
剩余氨水加堿(NaOH)調pH值至11~12,送蒸氨塔,利用焦爐煤氣加溫脫氨。帶氨煤氣送脫硫塔,提高脫硫效果;蒸氨塔直徑
加裝了一套混凝氣浮處理設施,脫氨廢水再投加凝聚劑后經過混凝氣浮處理,據廠方反映,可以去除一些懸浮物,對去除有機污染物與氨的效果不明顯。
原設計鋼筋混凝土斜板隔油池與斜板氣浮池,因故已停止運行,閑置多年。
原設計很多設備與管道,如泵、加藥容器、貯槽等,有的裝好后從未用過,有的用了一段時間后停用,造成一定浪費,
焦化廢水處理站的處理能力為1440噸/日(60噸/時),其工藝流程詳見附圖二,其中三股濃廢水:剩余氨水、煤氣終冷水、隔油廢水,含NH3-N與COD濃度高,以致設施出水NH3-N指標嚴重超標,COD指標也超標較多。
編號 |
類
別 |
取 樣 點 |
流量M3/d |
pH值(23日) |
COD
mg/L |
COD總量kg/d |
NH3-N
mg/L |
NH3-N總量kg/d | ||||
6日 |
23日 |
平均 |
6日 |
23日 |
平均 | |||||||
1 |
剩余氨水 |
油水分離槽 |
132 |
9.54 |
7565 |
7405 |
7485 |
988.0 |
4806 |
4499 |
4653 |
614.2 |
2 |
煤氣終冷水 |
出水口 |
30 |
9.23 |
5045 |
5738 |
5392 |
161.7 |
9716 |
10672 |
15194 |
455.8 |
3 |
隔油廢水 |
出水口 |
6 |
9.47 |
2422 |
2586 |
2504 |
15.0 |
|
548 |
|
3.3 |
4 |
綜合廢水 |
調節池出口 |
1440 |
|
1342 |
|
|
1932.5 |
549 |
|
|
790.6 |
5 |
綜合廢水 |
生化出水 |
1440 |
|
223 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
綜合廢水 |
二級物化出水 |
1440 |
|
242 |
|
|
|
560 |
|
|
806.4 |
1#、2#二股廢水量為總量的11.3%,1#剩余氨水經脫氨塔后NH3-N為1980mg/L,總量為261.4,而煤氣終冷水NH3-N為15194mg/L,總量為455.8,合計為
(2)1#、2#、3#三股廢水量為總量的11.7%,但其COD總量為
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