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某鋼鐵焦化廠廢水處理技改工程設計方案

時間:2008-05-27  來源:  作者:  下載次數:

一、概況

某鋼鐵焦化廠焦化廢水處理站,于1991年竣工投入運行,廢水處理工藝流程詳見附圖一:〈生化污水處理站工藝管道流程圖〉,經過幾年運行實踐后,先后有若干變動,目前正在運行的流程,詳見附圖二:〈焦化廢水處理工藝(現狀)流程示意圖〉;前后對比主要有以下幾項變動:

剩余氨水加堿(NaOH)調pH值至11~12,送蒸氨塔,利用焦爐煤氣加溫脫氨。帶氨煤氣送脫硫塔,提高脫硫效果;蒸氨塔直徑1M,總高15M,附有加溫、廢水貯槽等設施,據廠方介紹投產后其脫氨效果可以達到85~90%左右,即進水NH3-N~6000mg/L,出水900~600mg/L左右,目前因費用太高不加堿,靠加溫蒸脫,脫氨率60~65%

加裝了一套混凝氣浮處理設施,脫氨廢水再投加凝聚劑后經過混凝氣浮處理,據廠方反映,可以去除一些懸浮物,對去除有機污染物與氨的效果不明顯。

原設計鋼筋混凝土斜板隔油池與斜板氣浮池,因故已停止運行,閑置多年。

原設計很多設備與管道,如泵、加藥容器、貯槽等,有的裝好后從未用過,有的用了一段時間后停用,造成一定浪費,

焦化廢水處理站的處理能力為1440/日(60/時),其工藝流程詳見附圖二,其中三股濃廢水:剩余氨水、煤氣終冷水、隔油廢水,含NH3-NCOD濃度高,以致設施出水NH3-N指標嚴重超標,COD指標也超標較多。200136、23日二次取樣測定結果列表如下:

編號

 

流量M3/d

pH(23)

COD mg/L

COD總量kg/d

NH3-N mg/L

NH3-N總量kg/d

6

23

平均

6

23

平均

1

剩余氨水

油水分離槽

132

9.54

7565

7405

7485

988.0

4806

4499

4653

614.2

2

煤氣終冷水

出水口

30

9.23

5045

5738

5392

161.7

9716

10672

15194

455.8

3

隔油廢水

出水口

6

9.47

2422

2586

2504

15.0

 

548

 

3.3

4

綜合廢水

調節池出口

1440

 

1342

 

 

1932.5

549

 

 

790.6

5

綜合廢水

生化出水

1440

 

223

 

 

 

 

 

 

 

6

綜合廢水

二級物化出水

1440

 

242

 

 

 

560

 

 

806.4

1#2#二股廢水量為總量的11.3%1#剩余氨水經脫氨塔后NH3-N1980mg/L,總量為261.4,而煤氣終冷水NH3-N15194mg/L,總量為455.8,合計為717.2kg/d,占總NH3-N(以調節池量計)量的90.7%;

(2)1#、2#3#三股廢水量為總量的11.7%,但其COD總量為1165kg/d,占總COD量的60%。

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