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國內氮肥行業生產廢水A/O法處理工程實例簡介

時間:2006-09-05  來源:  作者:  下載次數:

 

3.1.2 工藝流程及簡述
  化工廢水經泵提升進入均質反應池在此加堿中和后進入沉淀地沉淀。沉淀污泥濃縮后,脫水外運。沉淀出水進入穩流池,后進入曝氣沉淀地,之后再進入沉淀池與經過曝氣沉淀處理的生活污水一同進入A/O(硝化反硝化)生化處理系統。最后廢水經接觸消毒排放。
3.1.3
主要技術經濟指標
   吉化集團公司污水處理廠,工程總投資5.4億元。年運行費5400萬元/a,其中生產成本3600 /a,管理費用1300/a,稅金500萬元/a。污水處理成本為1.08/m3(按生產成本核算直接處 理成本為0.65/m3)。
3.2
九江石化總公司化肥廠廢水處理工程
3.2.1
工程概況
   九江大化肥工程,年生產臺成氨30萬噸,尿素52萬噸。合成氨裝置采用謝爾渣油汽化工藝 魯奇的低溫甲醇洗和凱洛格的氨合成工藝,尿素裝置采用斯娜姆氣提工藝。
  廢水處理裝置是該工程配套的公用設施之一。包括灰沉降單元、化學處理單元和生化處理單元。
3.2.2
工藝流程及簡述
   灰沉降單元主要處理和合成氨汽化部分約40t/h的碳黑廢水,碳黑廢水經灰沉降罐,除去部分碳黑后,約30t/h送入渣油汽化工段回用,約10t/h進入污水氣提塔脫除NH3、H2S后,經化學處理單元處理,脫水除重金屬VVi后,進人均衡池。
  生化處理單元主要經化學單元處理后的廢水、合成氨裝置的CO2洗滌水、尿素裝置工藝冷凝液、 生活污水、罐區的污染雨水,這五股廢水進入生化處理單元,此單元采用A/O工藝。
3.3
山東綠源化工集團氮肥分廠廢水處理工程
3.3.1
項目概況
  該廠現有2.5萬噸/年合成氨生產裝置,現配套的廢水處理設施只對外排廢水做沉淀處理,故有些污染物如氰化物、氨氮、硫化物等,還不能達到排放標準。
  該工藝采用A/O法處理技術。設計水量為1200m3/d
  設計進水水質
  CODcr230mg/l   pH78   SS600mg/l  氰化物≤12.0mg/l
  氨氮≤460mg/l    揮發酚≤0.50mg/l     硫化物≤5.58mg/l
  處理后水質標準
  符合國家《合成氨工業水污染物排放標準》(GWPB44-1999)執行表1二級排放標準。詳見表深。
3.3.2
工藝流程及簡述
 。1)工藝流程
  生產廢水和部分生活污水(由于工藝上要求,生產廢水需加入部分生活污水一同處理)混合后進入調節池調節水量均衡水質;旌衔鬯伤锰嵘尤怂巹┖,進入一沉池沉淀去除部分懸浮物和大部分氰化物,以減小后續處理負荷和降低氰化物對微生物的抑制和毒害作用。一沉池出水和回流混合液進入缺氧池,進行反硝化脫氮反應,NO3N被還原為N2進入空氣,污水則進入好氧池。在好氧池內,進行降解和硝化反應,BOD大部分被降解,NH3N轉化為NO3N。好氧池出水大部分回流,剩余部分進入二沉池,二沉池出水進入儲水池后,用泵泵入廠辦公生活區水景噴泉配水系統,這樣既可以美化了廠區環境,又節省了水資源。二沉池污泥和一沉池污泥一同進入污泥濃縮池,經濃縮后,排人干化場進行干化脫水,上清液則回流至調節池重新處理。
3.3.3
主要技術經濟指標
  工程總投資廠135萬元,噸水處理費用0.68元。本方案建議廠方將污水回用于生產或水景噴泉,處理后污水按20%回用率考慮,每方水按0.8元計,噸水回用效益:1×20%×0.8=0.16/m3·水。

4 結束語

A/O法生物脫氮廢水處理技術是90年代初期先后開發出來的廢水處理技術,它能有效的將化工廢水中的COD組分和氨氮污染物氧化降解掉,使廢水中的各項污染物指標達標排放。但近十年來,這種性能良好的廢水處理技術并沒有得到很好地應用,A/O法生物脫氮廢水處理技術只在吉化公司和九江大化肥廠等為數很少的大企業中使用,此技術有待在中小型化肥廠中特別是氮肥(合成氨、尿素)行業中推廣應用。

 

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